一、超低排放形勢下脫硝運行存在的問題
脫硝性能不達標:
短期(低負荷時脫銷退出,運行中偶爾超標)。
長期(增大噴氨量仍不能實現NOx排放達標,或NOx排放達標但氨逃逸濃度超設計值)。
致下游設備ABS堵塞嚴重:
空預器
低溫省煤器
自動控制效果差:
噴氨自動無法投入。
噴氨自動能投入,但控制效果差,NOx設定值低。
管理粗放,體校改造盲目。
超低排放形勢下脫硝運行問題:
煙氣脫硝一級還原反應需要足夠多的接觸面積和活性顆粒位,反應進程主要受到NO與NH3在微孔內的擴散影響。
活性顆;瘜W中毒、物理堵塞及磨損等會逐漸降低催化劑的整體活性,而煙氣混NH3均勻性及煙氣條件則影響其性能的發揮。
4NO+4NH3+O2——4N2+6H2O

脫硝效率-氨逃逸:
.jpg)
催化劑活性-運行溫度:

脫硝反應器內部煙氣流速類似柱狀流,煙氣溫度和NH3/NO摩爾比分布影響脫硝裝置的宏觀性能

NH3/NO摩爾比分布偏差-脫硝效率/氨逃逸:

空預器ABS堵塞-NH3&SO3濃度:

二、脫硝系統運行優化技術
煤粉、LNB、SNCR、SCR、AH、LLECO、及ESP等作為整體,優化協調各節點NOx、NH3及SO3運行平衡濃度:
低氮燃燒優化
SNCR運行優化
煙氣流場優化
AIG噴氨優化
噴氨控制優化
寬負荷運行優化

通過一次風煤比、煤粉管道一次風粉流量平衡、運行氧量、燃燒器 二次風配比、燃盡風率等優化,實現低氮燃燒。
1、降低NOx濃度,平衡鍋爐與SCR之間的NOx濃度及其它性能指標;
2、提高省煤器出口煙道截面NOx分布均勻性(尤其墻式鍋爐),改善 SCR入口NO/NH3分布均勻性;
3、減小燃燒工況對NOx生成濃度的影響幅度。

燃燒調整前,SCR入口截面NOx平均475mg/m3,最高642mg/m3,最低345mg/m3
燃燒調整后,NOx降幅28.1%,平均342mg/m3,最高388mg/m3,最低295mg/m3
SNCR運行優化:——SCR-SNCR間NOx節點
無煙煤鍋爐的無奈技術補充,應充分發揮LNB與SCR性能,減少整 體氨耗;否則,提高SNCR效率,以NOx達標為前提,犧牲氨耗。

.jpg)
煙氣流場優化:
氨噴射、混合、導流、整流等裝置;
大尺度煙氣預混合裝置;
大顆;覕r截裝置。

AIG噴氨優化:
AIG噴氨優化調整:——NH3與NO均衡分配
根據SCR出口NOx及NH3濃度分布,調節AIG氣氨分配,改善 NH3/NO分布,使NOx-CV降低到20%以下,降低局部氨逃逸濃度峰值。
.jpg)
.jpg)
最大安全脫硝效率:高中低負荷下變脫硝效率,找出NH3逃逸上限對應的當前最大安全脫硝效率,通過效率監控氨逃逸,替代NH3-CEMS, 解決其測量不可靠問題。
機組額定負荷下的NOx、脫硝效率及氨逃逸計算反應器潛能, 用于預測當時不同入口NOx濃度下的最大安全脫硝效率。

針對NOx在線測量滯后燃燒3-5min,提高噴氨AGC跟隨性,減 小NOx排放波動(±10mg/m3以內),降低波谷期氨逃逸峰值。
.jpg)
寬負荷運行優化:
行動計劃要求最低技術出力以上投運SCR,MOT溫度∝ NH3× SO3 , MOT比ABS析出溫度通常高20-25℃。
利用SO2在線計算MOT,納入控制邏輯。
確定典型煙氣條件下的催化劑MOT,尋求最優技術方案。
三、建議
煙氣脫硝裝置運行優化根本:NOx達標排放,減輕空預 器ABS堵塞,降低氨耗與優化提效提高運行經濟性。
1、電廠和專業測試單位相結合,構建脫硝裝置的運行優 化管理數據庫;
2、定期進行燃燒優化調整、噴氨優化調整試驗,評估脫 硝裝置的性能;
3、定期進行催化劑實驗室檢測,評估催化劑性能;
4、定期更新脫硝裝置運行性能數據庫,進行回歸和提效改造預測。
5、根據需要進行噴氨控制邏輯優化、煙氣參數分布優化改造、防積灰優化改造等輔助運行優化工作。 |